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高效超声波振动筛采用整体更换修复方案
发布时间:2018/12/12 19:44:03 作者:高卓超声波振动筛
       高效超声波振动筛用18 mm 厚铁板割成内圆弧直径为 φ200 mm、外圆弧直径为φ320 mm 的 1/ 3 圆环,钻 3 个 φ13 mm 的通孔 (见图 2)。周边用砂轮打磨平整,分别用 M12 螺栓固定在两边胶带轮偏心轴的偏心侧。增加配重共19.4 kg,使筛网振幅满足了生产要求。
       按照上述工艺对振动筛进行了加固,筛体质量明显提高,原使用的配重已无法满足要求,有机奶粉更精细处理 超声波振动筛工作原理合适筛分效率和产能明显下降。对此,又采取了如下措施。
      高效超声波振动筛为了避免由于振动造成的焊缝裂开问题,去掉铁挡板,采用输送带挡矿。方法是用3块5 mm×50 mm×1 000 mm 的铁板,全部弯成弓形,一边焊在振筛下面的出料槽上,一边伸到筛面上,再用5 mm×50 mm×1 350 mm 的铁板和3块弓形铁板均匀焊接,用螺栓把输送带固定在铁板上挡矿,从而避开了焊接问题。去掉挡板后,筛子的质量减小,从而增大了筛子的振动幅度
       横梁为管状,内装偏心轴。振动筛的振动主要是靠偏心轴的转动产生离心力实现,横梁是振动筛的主要部件,位于振动筛的中部,受筛面矿石的磨损,又受到给料槽下落矿石的摩擦。整个横梁用大块铁板补焊达 4 次,横梁外径增大 40 多 mm,横梁下部矿石的通过空间减少 1/ 6 左右。该选矿厂决定采用整体更换修复方案。具体方案是把整个横梁割掉,用外径为 
高效超声波振动筛无缝钢管更换。其优点为修复后不影响正常使用,缺点是修复工期较长。在实施过程中,先割去原横梁,将偏心轴抽出,再将与原横梁等长的无缝钢管 1400 mm 放入原位置,对正后采用段焊方法焊接。为防止振动筛上部变形收缩,用千斤顶支撑并将偏心轴调节到转动灵活为止,以小限度地消除焊接变形。
     把原来6 mm厚的边护板全部割掉,更换为8 mm厚的钢板。

      高效超声波振动筛原配套电动机功率为 5.5 k W,经过计算与查询有关资料,确定采用型号为 Y132M4-4 的电动机 (功率 7.5 k W,转速 1 440 r/ min) 取代原电动机。电动机胶带轮外径随之增大5%,使激振频率增大5%,利于矿石的筛分。
 两边边护板分别磨出直径 100~300 mm 不等的孔,横梁磨透 400 mm 长,经过多次补焊,筛子已达不到使用要求。振动筛后挡板由于使用时间较长,因振动而开焊脱落,已经过多次补焊。筛面的 3 根托梁 已弯曲,筛面难以找平。
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